客户案例

钢铁/冶金-www.凯发

  • 废钢破碎机轴颈磨损快速修复

    废钢破碎机每小时可破碎出产废钢17t,转速为600r/min,此破碎机没有自由侧,两侧轴承位都是固定侧,这应该是厂家设计的原因,因为设备两端都可以作为传动侧,都可以安放电机进行传动,只是厂家只给这台破碎机配了一台功率较大的电机进行传动,该设备是企业于2018年时采购,在2019年时传动侧轴承位出现烧结现象,当时采取的解决方式是拆卸主轴返厂更换的方式解决,企业连拆加装返厂换主轴等共耗时1个多月的时间..

  • 6300吨螺旋压力机主轴磨损现场修复

    6300吨螺旋压力机主轴磨损问题描述:螺旋轴磨损深度3mm轮芯磨损深度2mm,局部坑度磨损,并且键槽跑键严重,双键槽配合。

  • 螺旋压力机主轴飞盘磨损在线修复

    轮旋压力机轴和飞盘磨损问题描述:螺旋轴磨损深度3mm轮芯磨损深度2mm,局部坑度磨损,并且键槽跑键严重,双键槽配合。

  • 减速机扭力支撑孔磨损修复

    减速机扭力支撑孔磨损原因分析,扭力杆缓冲装置的作用是,防止悬挂在耳轴上的传动装置绕耳轴旋转,并把炉体的反力矩传递给基础,通过拉力杆的弹性变形来吸收能量,从而起到缓冲的作用,所以说此位置要承受一个倾动时上下冲击的力量,这样的工况也就要求轴承与轴承室之间不能存在丝毫间隙,若存在间隙配合,会随着不断地上下冲击扩大这个间隙,这样的装配形式通常采用冷装,过盈配合或过度小间隙配合的装配形式。

  • 减速机行星齿轮轴承室磨损现场修复

    行星齿轮轴承室磨损修复时间被压缩在12小时以内,企业要求工期尽量往前赶,次日下午5点前必须满足轴承装配条件;根据设备结构形式、磨损位置基准检测综合分析后,决定采用索雷基准刮研工艺来执行此次在线修复工作。

  • 轧机轧辊磨损修复

    省内某大型钢铁集团,热轧宽带精轧机轧辊轴承位经常出现磨损问题,企业采取过多种方法进行维修,由于效果不理想只能作报废处理,对企业的生产成本造成较大影响。为此,企业一直在积极的寻求凯发首页的解决方案。企业联系到索雷公司后,通过双方的交流与现场的察看分析,建议采用索雷sd7101h材料结合机加工工艺修复。维修后通过现场使用取得了不错效果。

  • 炼钢转炉主轴轴承位磨损修复

    某钢铁集团80t转炉主轴因轴承支架损坏造成轴承位出现严重磨损,轴颈900mm、磨损宽度450mm、轴承型号230/900mbd/w33、磨损深处超过7mm,局部坑洞达10mm;该企业在咨询同行业后采用索雷sd7104材料进行了现场修复。

  • 首钢减速机轴承室磨损修复

    首钢股份冷轧薄板工段2号、3号轧机减速机箱体从动齿定位侧(φ580mm)、自由侧轴承位(中间位φ:546mm;轧机侧输出端φ355mm)局部磨损,磨损量0.2mm-0.3mm左右,轴承为非标日本进口轴承,无有效型号。

  • 100吨转炉耳轴磨损现场修复

    2019年底河钢集团转炉耳轴传动侧轴承位出现磨损现象,计划停工检修。2020年4月12日索雷工程师驱车前往实施现场修复作业。

  • 180烧结机柔性涡杆轴在线修复

    该钢铁企业此180烧结机柔性蜗杆轴磨损已经困扰了企业设备管理者很久,虽然轴的体积不大,但是如果整体更换此轴,那么不仅是劳动强度极大,而且拆卸周期会特别长,对于停机时间有严格的要求。另外如果仅仅更换此蜗杆轴并不能从根本上解决问题,必须同时更换与此相对应的蜗轮轴。因此在线修复是唯一可行的方案。因为此轴在装配减速机时不允许热装,对此轴的在线修复尺寸提出了严格的要求,如果修复尺寸过大则难以满足减速机的装配..

  • 烧结机传动主轴磨损在线修复

    带式抽风烧结机,传动星轮组主齿轮轴磨损,使用三盘z2胀紧套配合,轴颈380mm,磨损深度5-10mm,在胀紧套失效后,轴面出现坑洞损伤。

  • 压力机轴磨损机加工工艺修复

    机加工工艺注意事项:采用金刚石刀片进行车削,刀尖无磨损,加工尺寸稳定,效率高。碘钨灯烤热时,灯和材料距离要适当,20公分左右,要避免烤坏材料,轴要低速转动,受热均匀。

  • 循环高温风机轴颈磨损在线修复

    该企业风机轴因轴承位与轴承座同时磨损,致使风机的传动侧震动严重超标,从而导致设备再次进行停机治理,企业的风机从出现震动后又再次出现过2次停机,第一次为轴承开始跑内圈振动值与温度升高,轴承损坏从而停机更换新轴承,第二次较为严重因第一次更换轴承后,未对轴承位进行修复,只是在装入轴承后用锁紧螺母将其固定锁紧,企业在开机运行3月后轴承温度急剧升高,震动越来越大,无奈将其停机。

  • 风机主轴传动侧轴承位磨损在线修复

    离心通风机风机轴轴承位磨损,轴径170mm,磨损深度0.2-0.4mm,宽度60mm,后轴肩181.85mm

  • 轧机机架平衡块、砧铁接触面磨损修复

    某钢铁企业第二轧钢厂,880mm平立轧机牌坊平衡块、砧铁结合面均受到不同程度的压亏、磨损及腐蚀问题,严重影响轧机正常工作。以往企业均采用垫片调整来满足衬垫(滑板/衬板)以及砧铁的安装尺寸,由于平衡块、砧铁与牌坊贴合面腐蚀凹凸不平,垫片与衬板、砧铁的接触面无法做到100%贴合,误差精度高,调整步骤繁琐,同时受到冷却水的腐蚀轧机牌坊损毁程度越发严重。

网站地图